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氧壓機活塞桿發黑的處理方法

2025年07月06日 16:51:15      來源:無錫市裕豐液壓氣動有限公司 >> 進入該公司展臺      閱讀量:18

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管 裕 豐
(無錫市裕豐液壓氣動有限公司, 無錫市胡埭鎮鴻翔中心路1號 (即:錢胡路))
  摘要: 分析了氧壓機活塞桿發黑的原因, 一是密封圈軸向間隙過小, 二是密封圈選材不當。
通過改進密封函填料配方解決了活塞桿過熱發黑的問題。
關鍵詞: 氧壓機; 活塞桿; 過熱; 原因; 解決措施
中圖分類號: TQ118111    文獻標識碼: K
文獻來源:
  活塞桿發熱是活塞壓縮機常見故障之一, 而無
油潤滑氧壓機最危險事故之一也就是活塞桿過熱
(正常在80 ℃以下) 。2004 年11 月越南太鋼
3200m3 / h 制氧機配套的ZW252/ 30 型氧壓機在試運
行時就發生了活塞桿嚴重發熱并導致活塞桿發黑的
現象。
1  設備配置
ZW252/ 30 型氧壓機由開封空分設備集團公司
生產制造, 是立式、四列三級、雙作用、無油潤滑
氧氣壓縮機。活塞體為鋁合金材質, 活塞桿為
3Cr13 不銹鋼, 表面淬火處理; 依靠氣缸和填料函
的冷卻水套來降低氣缸、活塞桿、活塞體、密封圈
等的溫度; 每級填料函都由七盒(密封盒為銅材
質) 組成, 靠近氣缸的一盒內是阻流環, 其余每盒
中都各裝有一套三瓣、六瓣密封圈及緊箍在密封圈
外緣的彈簧。各填料盒、填函座等用兩個螺釘聯在
一起再整體固定在氣缸上。各密封圈、阻流環都為
聚四氟乙烯材料。機組主要參數見表1。
1  ZW252/ 30 型氧壓機組主要參數
功 率560kW 轉速492r/ min
排氣量3200m3/ h 行程240mm
氣缸直徑: 一級(雙) / 二級/ 三級<460><340><>
一進/ 二進/ 三進/ 排氣壓力(01115/ 0136/ 1103/ 311 )MPa (A)
2  開車現狀
在氧壓機安裝完畢后用氮氣試運轉時, 在流
量、壓力、各級進排氣溫度等參數達到正常后8 小
時, 用測得的活塞桿溫度分別達
到一級58 ℃、二級140 ℃、三級158 ℃。停機后發
現二、三級活塞桿表面由原來的銀白色變為黑色,
且越接近氣缸處黑色越深。
3  初步分析和檢查
在檢查水套冷卻水系統無異常后, 分析這種現
象可能產生于兩種原因: 一是二、三級氣缸壓力高
且阻流環泄漏, 致使高壓氣體漏進填料函內各盒的
三、六瓣密封圈外緣, 使三、六瓣密封圈抱緊活塞
桿, 導致干摩擦生熱; 二是每組填料盒內三、六瓣
密封圈的軸向間隙不足(設計要求為0150mm~
0170mm 之間) 。拆開二、三級活塞及與其配套的填
料函檢查, 氣缸、活塞環、導向環等確無任何異
常; 填料函七盒密封環的檢查結果正是分析的第二
條原因, 填料密封圈與各組盒套間的軸向間隙都在
0140mm~0145mm 之間, 二、三級填料函中都有兩
盒到三盒內的三、六瓣密封圈由于發熱膨脹而粘連
在一起, 失去了彈簧自緊密封圈而抱住活塞桿的作
用, 這樣填料函就失去了密封防氧氣沿活塞桿泄漏
的作用, 且由于熱膨脹與活塞桿發生大阻力的摩擦
使活塞桿溫度升高。
4  初步處理及試車
用水砂紙打磨發黑的二、三級活塞桿, 使之露
出光亮本色; 調整填料函中每盒填料盒中填料密封
圈與盒套間的軸向間隙為0155mm~0165mm (研磨
三瓣、六瓣密封圈和阻流環端面) , 裝配好各級活
塞和其它零部件。重新開車后對活塞桿進行紅外線
溫度測量, 在各技術參數達到要求后的約16 小時
活塞桿溫度也達到了處理前的溫度, 因此, 上述原
因不是活塞桿炭化發黑的主要原因。
5  二次分析
再次發黑的活塞桿把我們的思路引向了填料的
材質問題。本套設備的密封環采用氟塑料, 我們知
道, 氟塑料的優點有: 摩擦系數低, 適合干摩擦;
耐化學腐蝕性強(有“塑料王”之稱) ; 耐溫好
(一般可在- 200 ℃~ + 200 ℃溫度之間工作) ; 吸濕
系數小。氟塑料的主要缺點有: 熱膨脹系數大(為
鑄鐵的10 ~ 20 倍) ; 導熱能力差( 不足鑄鐵的
1 %) ; 固態變形大(壓力大、溫度高時易軟化和塑
性變形) ; 機械強度差, 硬度低, 彈性小。故在氟
塑料制品燒結加工時常加一些適量的導熱劑、潤滑
劑、耐磨劑等起到增加強度、硬度、彈性及減小膨
脹系統的作用。
經設備制造廠填料配套廠家的確認, 這批密封
填料確實沒有填加適當的導熱劑、潤滑劑等填充劑。
由此, 我們確認活塞桿發熱的原因就是活塞桿的摩
擦熱沒有被填料函內的氟塑料填料及時傳導出。
6  再次處理及試車
為解決此發熱問題, 應提高填料的尺寸穩定性
和導熱能力。隨后重新制作了一批含各種填充料的
阻流密封環、三瓣、六瓣密封圈, 其填充料比例見
表2。
2  填充函填充料組成比例
名  稱
耐磨劑
玻璃纖維
導熱劑
銅粉
潤滑劑
二硫化鉬
主材料
聚四氟乙烯
填料、密封圈10 % 20 % 5 % 65 %
活塞桿、導向環25 % 0 0 75 %
在對壓縮機二、三級的填料函進行全部更換、
并調整好每盒填料盒中填料密封圈與盒套間的軸向
間隙(為0155mm~0165mm) 后, 再次開車。在各
參數正常穩定運行24 小時后, 測得各級活塞桿的
溫度分別為一級58 ℃、二級68 ℃、三級74 ℃,
消除了以往的活塞桿發熱、發黑的異常現象,
滿足了氧壓機的正常參數。
在其后的壓縮氧氣正式運行過程中, 該氧壓機
再沒有出現活塞桿發熱、發黑等異常現象, 保證了
氧壓機的安全穩定運行。
注:本文得到越南現場服務領隊、開封空分設備
廠高級工程師高巨正的指點和幫助,在此表示感謝!
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